陕西吐丝机,曾发生吐丝机稀油站因滤芯压差非正常变大而报警的问题:吐丝机与精轧机共用一个稀油站,生产中该稀油站一直工作正常,突然,稀油站的滤芯压差快速增大,然后油站报警,更换一组新滤芯后,一天内也很快达到报警压差值。经检查,发现吐丝机机箱内底部有一层黑色铁屑。将吐丝机下线维修发现,两个骨架油封已坏,更换后重新上机,不久又出现同样问题。给生产带来较大影响。
故障原因分析
吐丝机的油封由2部分组成:一是装在法兰套上的V型端封与压环之间组成的密封;二是装在法兰套上的2个骨架油封与压环之间组成的密封。压环压住轴承的内圈并随空心轴一起作高速运转,这两处的密封件均紧密配装在法兰套上,属动密封。
线材在穿过高线吐丝机的引导套、法兰套、空心轴、吐丝管等零部件的过程中会被剥落大量的氧化铁皮。为此,在吐丝机入口端设计有压缩空气的接口,利用压缩空气将氧化铁皮吹扫掉,但由于吐丝机内部有间隙存在,部分压缩空气会向反向吹回,压环的内径尺寸为Φ110E9mm,而法兰套上该配合部分的尺寸为Φ109h11mm,二者之间有1.072~1.379mm的配合间隙,被反向压缩空气带回的铁屑会通过该间隙一直吹到骨架油封处,如果该处的骨架油封失效(几次事故后的检查表明,V型端封均完好,而骨架油封发生失效),铁屑就会随着该处轴承的回油流向吐丝机机箱内,最后流入稀油站。
骨架油封的失效是由于骨架油封与压环间存在相对高速转动,导致压环摩擦出较深的沟槽,或者导致骨架油封烧损、变形等,从而造成该处密封失效。从骨架油封的结构、材料和装配方面分析,主要有3个原因造成其非正常失效:一是压环上Cr2O3镀层太薄,镀层结构设计不合理。二是骨架油封的材料、设计尺寸、结构等不合理;三是装配不正确。
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